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roooney
留言于2008-07-30 22:42:58
- 你好。老师!
想问一下鞭炮纸废水的颜色很红,怎么才能脱色呀。有没有好的方法或便宜的药剂呀。谢谢了!2008-07-31 18:50:52
你好!这类水我没试过,可用混凝剂混凝沉淀试试,也可用硅藻精土等过滤。
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黑色海洋 留言于2008-07-28 10:20:44
- 任老你好!
我的公司处理化工污水,LAS小于300,COD小于1000,目前处理后都能达到要求排放标准,物化处理采用PAM+PAC,但是用量很大,是设计的2-3倍(设计PAM是3ppm,PAC200ppm实际现在用量PAM为7-10ppm,PAC600-700ppm),不知道是什么原因>?
另想问问加药量和什么有关系?2008-07-28 19:08:32
你好!原因很多的,如:水质水量、反应条件中的pH和搅拌效果等。设计上的只是参考值,不能以此为依据的。
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iam63ming 留言于2008-07-23 10:39:29
- 任老师:
你好!
还是昨天那个关于氨氮的设计。你说的碳源问题,我们在CASS池已经加了足够的。现在是想怎么解决DO的问题。厌氧池的DO不超过0.5mg/l,而CASS出水是2mg/l,明显高于厌氧对DO的要求。我想请教:如何让CASS出水到厌氧进水这阶段使DO降到厌氧的要求!根据DO与温度的变化可以吗?2008-07-23 19:06:07
你好!DO控制问题我已说了呀,不用你说的这样复杂的,你说的厌氧池应该是反硝化池,反硝化所需的碳源应该加在厌氧池而不是好氧池,所加碳源尽可能不要过量,否则出水COD超标的,因为你们后面没有去除剩余碳源的曝气池。
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iam63ming 留言于2008-07-22 10:30:47
- 任老师:
你好!最近在做一个化工氨氮废水处理,水量120方每小时
进水:COD=350mg/L,BOD=150mg/L,SS=100mg/L, 氨氮=200mg/L ,PH=6-9
出水:COD=100mg/L,BOD=20mg/L,SS=70mg/L, 氨氮=15mg/L ,PH=6-9
设计工艺:进水----调节池----CASS 池----厌氧池----保险池(如达标直接排放,不达标用折点加氯法)
CASS池后的厌氧池是为进行反硝化脱氮,但考虑从CASS池出水后有一定浓度的DO,厌氧池的DO过高会抑制厌氧过程。现就担心高浓度的DO对厌氧产生影响。
想请教任老师,一般CASS池出水DO为多少。如果过高的话,怎样通过减少DO来减少对厌氧的影响。
期待解答中!!!!!!!!!!!!!2008-07-22 18:27:51
你好!你们采用的是后置反硝化,部分污水要超越进入反硝化池作碳源的,所以CASS出水的DO控制多少要根据反硝化池的DO来定的,只要反硝化池DO不大于0.5mg/L就没问题,通常好氧出水DO控制在2mg/L差不多。现在的问题是废水的BOD5太低,根本不能满足反硝化对碳源的需要,即使采用前置反硝化碳源也不够,如要很好地反硝化就要外加碳源。
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damocangying 留言于2008-07-19 19:30:12
- 您好!想请教你一个问题:
我污水处理厂系统是A2\O处理工艺,厌氧、缺氧、好氧。处理效果一直较好向COD、NH3-N、BOD它们的总出水去除率都在80%以上,可是现在污泥可能有些膨胀,沉淀池表明出现絮状物干扰出水水质清澈。我采取的措施是减少曝气量,可一减少曝气量,氨氮就超标。我现在真的不知道该怎么办了。还有SVI如何计算?SVI在什么数值范围内是正常的,在什么数值范围内是不正常的?还有污泥的泥龄如何计算?
谢谢了!2008-07-20 19:46:20
你没说清楚,污泥负荷等也不知道,我很难来分析。A2/O工艺在运行管理上是有较高要求的,污泥指数方面的问题相关资料都有具体介绍。
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黑色海洋 留言于2008-07-18 08:41:16
- 接触氧化池内微生物种类少,大部分为后生轮虫,而且数量少,接触氧化池内生化污泥量很少,7月份以来更有逐步减少的趋势,设计研究院现场调试人员建议向氧化池内投加面粉、白糖之类的碳源营养或者向接触氧化池内投放10吨活性污泥。是什么原因造成这样的情况?以上两种处理方法可行性如何?不吝赐教
2008-07-18 13:36:06
这样的情况通常是有机负荷过低造成的,投加面粉、白糖之类的碳源营养太浪费,也没必要(即使要投加还需考虑营养比平衡),投加活性污泥更没必要,因为系统的生物量受限于基质浓度,投加进去后活性污泥中的微生物会与生物膜上微生物争夺营养,而营养本来就不够,更容易造成污泥和生物膜老化。所以在目前情况下不外乎二种措施:1、如多座接触氧化池运行,可停运部分池,以增加容积负荷;2、如只有单池,可采用间断曝气。
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iam63ming 留言于2008-07-17 10:54:22
- 任老师:您好
请教辐流沉淀池处理砂石废水时,表面水力负荷的取值范围?用周进周出还是中进周出好?500立方/小时,SS=70000 混凝沉淀。2008-07-17 18:44:55
你好!还是采用中进周出的沉淀池较好,混凝沉淀池的表面负荷好象在13~15范围。
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iam63ming 留言于2008-07-17 10:50:43
- 老师好!第一次来。
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youyoulin
留言于2008-07-09 09:06:10
- 老师您好!
我这有个化工厂的项目,工艺废水是1739.32m3/a,COD浓度在8500-9500mg/l,BOD3000-3500mg/l,含盐量在5600-5700mg/l,应该选择一个什么样的污水处理设施,使处理后水质可以满足污水综合排放标准三级标准2008-07-09 18:10:47
你好!本类废水的含盐量有些高,但经适应后生化还是可以的,可先用混凝等物化预处理后再用厌氧+好氧工艺,好氧可用生物膜法,膜法对盐的适应性比泥法强。
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yangzhijian1983 留言于2008-07-07 17:47:08
- 任老师:您好。
我才从事废水处理不久,领导给我了一个任务,要我处理糠醛废水,我觉得这个问题对我太棘手了,糠醛废水主要含有乙酸,糠醛,硫酸等四十多种物质,BOD及COD及高,而且呈棕褐色,希望任老师能帮我解决一下问题,怎么处理及除掉废水的颜色。我公司有六个1000立方米的池子。谢谢老师。2008-07-07 19:11:49
你好!不好意思!我不搞具体方案的,你也没说明具体情况。这类水还是可以处理的,关键是要选择经济有效的方案,可参考一下同类废水的处理方案。
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xxj7950304 留言于2008-07-07 10:40:52
- 2、污水处理站运行过程中,实际的污水量大大小于设计量,请问这种情况下会有运行问题吗?比如部分指标不达标(COD/LAS)
工艺:活性污泥法
?
设计:400M3/D
实际:50-100M3/D
3、一般情况下要达到污水处理设计能力多少,才能保证其正常运行,是10%?20%?或是其他?
向我们公司这个情况是否能正常运行,只能达到设计能力的10%左右的。2008-07-07 19:04:06
分别回答如下:1、水量不足只是原因之一,设计院的说法是不妥的;2、可以先运行一座厌氧池和一座好氧池,并注意控制曝气时间,所谓的厌氧池应该是水解酸化池吧?3、如果今后实际的处理水量与设计处理水量仍相差这样多的话,就是设计上的失误,运行当然没问题,可以采用间断曝气或只用部分池等,但很麻烦,也不经济。
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xxj7950304 留言于2008-07-07 10:36:20
- 任老师你好
有几个问题需要请教你
1\行业: 日化(主要是洗涤用品)
废水:主要有COD/BOD/LAS
工艺:调节池-厌氧池-好氧池-沉淀池-消毒(活性污泥法)
主要工艺参数:
进水 出水 标准要求
COD 900 280 100
LAS 170 40 10
设计水量:400M3/D
实际水量:50-100M3/D
问题:COD\LAS不达标
设计院(承包商)答复:由于水量不足,导致污泥活性不高,所以达不到1级排放标准.
请问是不是如设计院所说,还是其他原因?
调节池 240m3 1
-厌氧池- 335 m3 两座
好氧池- 308 m3 两座
沉淀池- 115 m3 1座
消毒(活性污泥法)
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johnonhuang 留言于2008-06-20 22:22:54
- 任老师:
我想请教一个问题。你有没有接触过铝材厂的废水?我查过资料,都是用沉淀就可以了,主要除去铝离子、六价铬等等,COD很低或者根本没有提及,也就是说没有生化处理。但之前我遇到过一家铝厂的废水COD有几千。所以我想问一下,铝材厂有没有接生化处理的?COD用不用处理?2008-06-21 08:06:14
铝材厂的废水废水主要含重金属,COD通常很低,所以不需生化处理,至少我所接触过的是这样。当然并不是所有此类厂的废水水质都一样,如废水的COD较高,且水量较大,用生化还是必需的。
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amous2004
留言于2008-06-16 00:14:38
- 任老师,你好!我请教一个问题。
我们有两个污水处理厂,一个污水处理厂为CASS工艺,一个为氧化沟。由于管网不健全,水量仅为设计水量的20%,水质差,cod才80mg/L左右。
没有外加营养物培养,污泥培养30天了,刚开始时污泥浓度慢慢增加,但SV在10%就停止不增加了,出水水质也不错,都达标排放了。
有机物低才还是N、P缺乏才导致SV低?
有必要外加营养物增加SV吗?
如果外加营养物是不是要经常加以便维持相应的污泥量?
谢谢!!!2008-06-16 18:42:06
这样的浓度和水量SV能达到10%已不错了,这样保持下去就行,也可暂不培养污泥,加些混凝剂,让其反应并沉淀也可达标的。
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youyoulin
留言于2008-06-12 14:49:53
- 老师你好!请问建设一套处理能力10m3/d的SBR污水处理系统大概需要多少钱?
2008-06-13 08:28:05
要根据废水水量、主要污染物浓度、水质特性和处理要求等来估算的,而你只说了水量和处理工艺。
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小迷糊
留言于2008-06-11 19:48:22
- 任老师:你好
我公司采用厌氧池+氧化沟工艺,目前,我们的出水TN、NH3-N比进水高,且超标。PH也是这样但不超标。
污泥负荷0.15,水力停留时间为6.7小时左右,进水碱度353,氧化沟上清液碱度为302.8.请问造成以上情况是什么原因?2008-06-13 08:24:37
你好!从所介绍的情况来看,可以确认是生化反应时间不够,污泥负荷过高,缺少氨氮硝化的基本条件。出水氨氮高是只有氨化作用而没硝化作用的原因,出水总氮比进水高是反常的。好氧处理系统应该扩建,水力停留时间至少延长一倍以上。
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环保男
留言于2008-06-10 11:31:09
- 任老师再请教您一个问题:
我公司主要采用生物接触氧化法,我想问您一下,一般来说,用生物接触氧化法的产泥率在多少!2008-06-11 10:27:45
很难说的,要看处理水质和处理程度,城市污水采用接触氧化工艺去除每公斤COD约产泥0.3~ 0.4公斤。
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yeren8338
留言于2008-06-07 13:25:38
- 再请教了,一体化奥贝尔,之前跟您说过TP偏高,后来分析是进水水质过低的原因,我算厌氧区的水力停留时间只有0.5-0.6h,我想应该跟这个有关系,想延长一下时间,可不可以考虑加填料,但是由于我从没接触过填料这一块,不知道该怎么选,量多少,还请指教。
2008-06-07 18:57:42
厌氧时间是短了一些,还是应该先确认一下C/P比是否能满足,通常BOD5/TP应该大于20,加填料也可,建议用弹性填料,填料的安装可参考相关资料,通常填料的间距为12~15cm,如果采用泥--膜组合工艺,填料间的间距可大一些。
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环保男
留言于2008-06-05 17:38:30
- 任老师您好:
我还有一个问题,还是关于沉淀池的问题。
在处理工业废水(中小型项目)过程中,作为二沉池的竖流式沉淀池表面负荷一般按照多少设计?2008-06-05 19:49:53
是因水质而异的,据我所知大多在0.8~1.2范围。
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yml1984
留言于2008-06-03 11:53:50
- 你好:打错了,想请教下,你前面提到的CAF气浮,你本人对此有研究吗?我这边这个气浮老是调不好。泡太多了,没法控制住。有什么办法能使泡去除?
2008-06-04 00:09:32
你好!不知你说的是泡是什么意思,如果小气泡多不是很好吗?CAF我没研究,不过本单位的CAF运行已多年了,还知道一点。
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- 更新时间: 2008-11-02

