管理 给我的留言
-
cleverstrong 留言于2008-03-30 09:23:28
- 老师您好!
我发过前面的前面帖子。非常感谢您的热心解答。
我还想问一下:
1、我们处理的是水产废水,在sbr前有水解酸化(三个池子)处理,原水的氨氮是20多,水解酸化出水氨氮达到60多,经过这么长时间的酸化后sbr池还会发生氨化作用么?
2、有什么简单的测定碱度的方法么?怎样确定sbr池硝化还需要多少碱度?
3、我测sv的时候都是用100ml的量筒,我看过您以前的文章,说100的量筒是不准的,要加一半的自来水,然后将结果乘以2倍是么?
4、为什么sv30是90%,沉淀3个小时后却变成35%,这是不是说明污泥沉降速度慢,却又没有污泥膨胀?还有,您能告诉我这是什么原因呢?
再次感谢老师的回答!2008-03-30 11:31:33
分别回答如下:
1、酸化后sbr池还发生氨化作用也是正常的。
2、测定BBR池进水碳酸钠或碳酸钙碱度,单位:mg/L。
3、对!这样可减少误差,但最好是用1L量筒或锥型量杯。
4、你这问题问得很好,但一般的概念可以认为是污泥膨胀,所以应该先确认是否是丝状性过多引起的还是非丝状菌引起的,引起的原因几言难尽的,确认后我再来分析。2008-03-30 11:34:47
更正:把SBR错写了BBR
-
cleverstrong 留言于2008-03-29 17:01:46
- 您好,我有一个问题想请教:
理论上讲,在硝化反硝化过程中,长时间曝气会使硝化过程更加彻底,降低氨氮含量,但是在实际运行中为什么曝气时间变长反而会导致氨氮含量升高?
多谢赐教!2008-03-29 19:00:46
二种可能:一是废水中有机氮较高,硝化过程中还在发生氨化作用;二是反应时间过长造成污泥严重老化,使细菌细胞的解絮速率大于细胞的合成速率。
-
cleverstrong 留言于2008-03-29 16:56:41
- 你好,我想问一下:
采用水解酸化+sbr工艺处理水产废水,水解酸化出水氨氮60,sbr出水25,达不到一级标准。但是COD由900降至50。
sbr池运行情况:曝气2h,沉淀4h,排水(进水)1h。
SV30=90%,但是3个小时后SV180=35%
这个SBR池并不是严格的sbr池,近似于ICEAS的格局,只是仍然是间歇进水。
问:1、SV30这么高什么原因?对氨氮和COD的去除有什么影响?
2、氨氮有没有进一步降低的可能?
3、能否通过改变曝气时间或者其他运行参数来降低氨氮值?
谢谢!!!2008-03-29 19:00:13
SV30高会使沉淀时间增加,从而减少了曝气时间,污泥浓度也无法维持,使硝化反应时间不够。要降低氨氮需要保证硝化时间,还要满足碱度要求。所以在不影响泥水分离的前提下尽可能增加曝气时间,碱度不够要投加。
-
panru37104237
留言于2008-03-29 10:29:03
- 您好!有个问题想请教您,我现在在的污水处理站用的是IC反应器,每次IC反应器停运后,在开启的时候,都要用沼气吹扫管路,原因是什么?请您赐教!
2008-03-29 18:43:40
目的是将管内的空气吹出,因为沼气是一种易爆易燃气体,当空气中含有沼气5%~15%时碰到火种即爆炸。
-
youhu988
留言于2008-03-28 14:44:05
- 任老师,前面打错了,应该是配40m3/h的工业水。
2008-03-28 18:44:00
你好!你的问题几言难尽的,基本情况应该先搞清,如:废水的BOD5、氮、磷之比,硝化过程还要控制好碱度,相关数据都要测定,这样才能进行控制。
-
youhu988
留言于2008-03-28 14:42:00
- 任老师,您好!
我们处理的是焦化废水,AAO工艺,原水量为55m3/h,在厌氧池配400m3/h工业水,二沉池出水回流进缺氧池的水量为70m3/h,进入好氧池的氨氮为300~400,酚400~500,COD指标未开始检测。现出水酚氰都小于0.5mg/L,但氨氮为300左右。对现状况,我们如要进行硝化调试,任老师您认为我们应需改进哪些指标?硝化段应如何调试?
望任老师指点。
-
yml1984
留言于2008-03-26 09:59:15
- 您好:我现在两难了,一个是中水,一个是污水我该怎么选择,判断呢?有这么一句话污水是夕阳,中水是朝霞是真的嘛?
2008-03-26 18:53:53
你说的这话我没听说过,当然也不认同,污水要处理回用的关键是先要处理好污水。
-
nenuliao 留言于2008-03-25 20:59:12
- 任老师:请问城市污泥每天60吨含水80%用生物法处理,该采用什么工艺,容易出现什么问题?谢谢
现在是10万吨每天的城市污水每天产生60吨含水80%的城市污泥其中有机成分为70%,采用填埋或者焚烧每吨水成本2毛,一天2万。
这样的产生的城市污泥如果用生化方法(比如厌氧或者好氧)可行吗,如果有问题可能是什么问题。
(主要是考虑有没有可能降低下处理污泥的成本)2008-03-26 18:50:35
你说的这句话我没听说过,我要说的是只有处理好了污水才
-
nenuliao 留言于2008-03-23 19:34:51
- 任老师:请问城市污泥每天60吨含水80%用生物法处理,该采用什么工艺,容易出现什么问题?谢谢
2008-03-25 18:39:02
你好!不明白你说的意思,含水率80%的污泥还需什么生化处理呢?
-
324470 留言于2008-03-21 18:01:20
- 废水调试中C:n:p=100:5:1是如何转为面粉、尿素、磷肥的质量的
-
mybaby840511 留言于2008-03-16 22:08:39
- 老师你好,现在冒昧的想问你一个比较愚昧的问题,印染污水的出水水质的指标一般只看ss,COD,和氨氮的含量,那么印染污水里是否含有可以直接对人体或胎儿有害的物质,可以通过呼吸到或皮肤直接危害人体健康的物质吗?我查了相关资料好象也没有找到比较满意的答案,请老师指教,谢谢
2008-03-17 22:42:45
不好意思!我也不清楚。
-
zhangjinfeng 留言于2008-03-08 09:18:39
- 谢谢您!
-
zhangjinfeng 留言于2008-03-06 23:38:17
- 老师,您好:
谢谢您前两天对我的回复,的确污泥负荷应该是0.9kgbod/kgmlss.d才对,笔误,有点不好意思了,嘿嘿。
有个地方还不是很明白,再向您请教一下。活性污泥量实际上是降解bod生成的污泥量和内源呼吸分解的泥量的差值,当进水ss不是很高的时候,自然对产泥率有点影响,同时如果我为了保证消化时间可能导致池容比较大,也就导致两者的差值较小,也就是说活性污泥量较少。我这时又有点糊涂了,那这时实际运行的污泥浓度和计算的理论污泥浓度会不会差太多?当然实际情况比较复杂,有差值是必然的,我的意思是说我假定的是3.5g/l,而实际可能不到2.5g/l或是更少呢?还是我对活性污泥的理解有偏差呢?
此外,还想针对上次我提到的水质问您几个问题:1.上次提到的项目对出水氨氮有较高的要求,对总氮没有要求(总氮的出水指标是我人为设定的),我为了保证出水氨氮的效果,做了反硝化段。我的问题是,如果按75%(设定出水tn=15mg/L)的总氮去除率,就得320%(理论计算值)的回流量。我的问题是如果不考虑总氮那么高的去除效率,仅考虑氨氮达标,我是不是不用设置这么高的内回流量呢,将内回流比定为r=2可以吗?2. 对于内回流段我想采用气提装置,比较经济(个人这么想),但是通过计算,对于3.2倍的回流量竟然需要将近10m3/min的气量,这么看并不经济。同时我对设计手册中气提装置的计算公式中的h有点疑问,您能跟我说说气提的设计吗?2008-03-07 20:21:34
你好!不客气!我认为“活性污泥量实际上是降解BOD生成的污泥量和内源呼吸分解的泥量的差值”这样的说法不妥,因为在实际运行中,不仅仅是降解BOD生成的污泥量,因为活性污泥由无机物和有机物等组成,其中微生物只占小部分。你说的为了保证消化时间可能导致池容比较大,易导致两者的差值较小的情况也不会发生,至少污泥不会明显减少,因为在这种情况下污泥中挥发固体减少而固定固体增加,污泥会发生一定程度的矿化,也就是说MLVSS会减少,MLSS不一定会明显减少,这种情况下细菌量也减少了,但减少的主要是碳化菌。如果反应时间太长就另当别论了,会造成污泥严重老化。
关于内回流设计上只能大致定的,实际运行要根据具体情况来调节,设计上r=4的也较多,其实是不需要的,我可以说出很多理由,虽然r=2在设计上定得低了,我认为够了。
你说的“如果不考虑总氮那么高的去除效率,仅考虑氨氮达标,我是不是不用设置这么高的内回流量”这问题,我的回答是内回流比高不一定总氮去除度高,甚至会造成一些负面影响。你说“为了保证出水氨氮的效果,做了反硝化段”,如果这样的话可以取消反硝化,有无反硝化与氨氮去除效果关系不大的。
我是搞运行的,但也客串搞过不少工艺方案,运行效果都不错,其中大多是通过调研究并根据经验估算的,实际情况复杂,完全靠理论计算是不可靠的。时间关系,有些具体理由不展开了,供参考!
-
zhangjinfeng 留言于2008-03-06 23:37:24
- 老师,您好:
谢谢您前两天对我的回复,的确污泥负荷应该是0.9kgbod/kgmlss.d才对,笔误,有点不好意思了,嘿嘿。
有个地方还不是很明白,再向您请教一下。活性污泥量实际上是降解bod生成的污泥量和内源呼吸分解的泥量的差值,当进水ss不是很高的时候,自然对产泥率有点影响,同时如果我为了保证消化时间可能导致池容比较大,也就导致两者的差值较小,也就是说活性污泥量较少。我这时又有点糊涂了,那这时实际运行的污泥浓度和计算的理论污泥浓度会不会差太多?当然实际情况比较复杂,有差值是必然的,我的意思是说我假定的是3.5g/l,而实际可能不到2.5g/l或是更少呢?还是我对活性污泥的理解有偏差呢?
此外,还想针对上次我提到的水质问您几个问题:1.上次提到的项目对出水氨氮有较高的要求,对总氮没有要求(总氮的出水指标是我人为设定的),我为了保证出水氨氮的效果,做了反硝化段。我的问题是,如果按75%(设定出水tn=15mg/L)的总氮去除率,就得320%(理论计算值)的回流量。我的问题是如果不考虑总氮那么高的去除效率,仅考虑氨氮达标,我是不是不用设置这么高的内回流量呢,将内回流比定为r=2可以吗?2. 对于内回流段我想采用气提装置,比较经济(个人这么想),但是通过计算,对于3.2倍的回流量竟然需要将近10m3/min的气量,这么看并不经济。同时我对设计手册中气提装置的计算公式中的h有点疑问,您能跟我说说气提的设计吗?
-
youhu988
留言于2008-03-06 15:52:09
- 任老师,您好。我有一个问题请教您。我们焦化厂新建了AA0处理系统,该系统分两组运行。好氧池从原老污水处理引入活性污泥,厌氧、缺氧段都未调试,只当作调试池用。现每组进水量为55m3/h,原水酚大概1500,氨氮大概1200,在厌氧池出水配40m3/h的工业水,回水(进缺氧池)大概75m3/h,进好氧池的酚和氨氮一般都有400~500.二沉池出水酚氰都在0.1~0.5,氨氮在200.好氧池每组的容积为4700m3,沉降都在20~22%。现在我们打算调试把缺氧池正常运行,即保证出水的氨氮达标,任老师您认为我们现在的条件是否可能进行调试?若不可能,我们应达到怎样的条件才可以进行调试?应该怎样进行调试?学生刚参加工作两年,对此工艺掌握不多,望老师给予解答,谢谢!
2008-03-06 19:01:01
你好!缺氧池投运很方便,只要引入好氧污泥,在搅拌条件下进水运行就可,如是前置反硝化需回流污泥和硝化液,很快就会有反硝化效果的。目前氨氮没有达标与是否运行缺氧池无直接关系,因为缺氧池主要是去除硝酸氮和除碳,要确认硝化池的碱度等是否够。按理说这样高浓度氨氮直接进生化会对生化作用有很大影响的,因不了解生化进水的COD等也无法作具体分析。
-
zhangjinfeng 留言于2008-03-03 13:33:35
- 老师,您好:我还要补充一句,污水冬季的最低温度不低于10度。对于这种水质脱氮处理需要补充碳元,除粪便水和葡萄糖,还有什么有效且廉价的物质作为碳元投加呢?谢谢您!
2008-03-03 19:45:37
您好!您所提的问题很专业,采用的工艺也合理,有针对性,很有水平。现我把你提出的几个具体问题回答如下:
1、气浮工序BOD和SS去除效果是因水质而异,你定的去除率应该没问题。
2、污泥负荷采用是0.9kgbod/kgmlss.d,你写错了吧,如果小10倍就差不多。
3、关于缺氧段的停留时间要考虑很多因素,设计时大多为好氧区容积的1/3~1/4,我认为你定的时间够了,因为好氧区也有一定的同步硝化-反硝化功能,假如你们废水的凯氏氮降低一半,不设缺氧段也没事。
4、你介绍的进出水水质和污泥负荷下氨氮达标应该没问题,但如在冬季我就不好说了,在10度水温下硝化效果就很差,至5度则完全没有硝化功能。
5、前面的气浮工艺应该是混凝气浮,磷也能去除,药剂不能直接投加在气浮内,应该是先进行混凝,建议采用CAF(涡凹气浮),该工艺投资少,运行费用低,效果也很好,有成套设备。
6、关于你计算出内源呼吸分解泥量与降解BOD5产生的泥量相当的可能性不大,考虑到冬季水温低的因素,泥龄长些也是必要的,此外,由于是采用前置反硝化,需有较大的回流,这样会使生化池实际的水力停留时间大幅缩短,也需考虑生化反应时间上的保证。
7、从本废水的BOD5/TKN来看,反硝化所需的碳源不足,考虑到一部分微生物自溶后释放出来的那部分有机碳也可利用,所以能基本满足或稍缺。酒厂的酒糟和豆制品厂的豆渣等都是很廉价的碳源。
以上意见与您商榷,供参考。
-
zhangjinfeng 留言于2008-03-03 13:32:56
- 老师,您好:我还要补充一句,污水冬季的最低温度不低于10度。对于这种水质脱氮处理需要补充碳元,除粪便水和葡萄糖,还有什么有效且廉价的物质作为碳元投加呢?谢谢您!
-
zhangjinfeng 留言于2008-03-03 09:46:23
- 老师,您好:
想向您请教关于计算方面的问题:生活污水的流量为1600t/d,进水水质为cod=500mg/l,bod=250mg/l,ss=200mg/l,tkn=70mg/l,tp=3.8mg/l,出水水质要求cod=60mg/l,bod=20mg/l,ss=20mg/l,nh3-n=8mg/l,tp=1mg/l。
因为进水动植物油含量高,在处理工艺进水前段我设置了气浮设备,后面工艺采用a/o处理工艺。污泥负荷采用是0.9kgbod/kgmlss.d,污水总停留时间为16h。个人想将缺氧段的停留时间设置为好氧段的20%。我的问题是:1.设计时气浮工艺我取bod的去除率为15%,ss的去除率为80%,tkn去除率为10%,你认为这样取合理吗?2.前面提到的停留时间,我是采用污泥负荷方法计算的。但是我用反硝化速率核算,这个水质缺氧段的停留时间高达6.5h,虽然计算时有很多经验值在里面,我现在有点迷惑了,理论上按反硝化速率计算(参考崔玉川主编的城市污水厂处理设施设计计算)更有説服力,但我又担心工程浪费,您认为呢?3.对于这种水质,根据我提到的进出水水质和污泥负荷,能满足氨氮达标吗?4.我采用化学处磷,想把药剂直接投加在气浮工艺那段,可以吗?5.我在计算过程中,发现活性污泥量很少,就是内源呼吸分解泥量与降解bod产生的泥量相当,那么是不是以为对应的泥龄过长呢?不知道是我太专注于书本,还是真的会出现这种情况?
-
mybaby840511 留言于2008-03-02 13:17:57
- 老师你好,污泥负荷过低仅从漂浮污泥块就可以判断吗?还有没有其他判断依据?和污泥反硝化的现象有什么不同?
2008-03-02 14:28:53
仅从漂浮污泥块当然不能确认是污泥负荷过低,但污泥负荷是否低是可以知道的,沉淀池发生时反硝化污泥通常是伴随气泡上浮的,有的上浮后就分散开,也可通过沉降试验确认,可在量筒内让混合液下沉,待污泥完全沉降后过一段时间后,发现下沉的污泥中部分又重新上浮,并有气泡出现就说明是反硝化,因为此时污泥中氧已基本耗尽,在有硝酸氮时就会发生反硝化。我只是根据你说的大致猜测,实际情况很复杂的,很大程度上是要凭经验来判断。
-
mybaby840511 留言于2008-03-01 18:46:55
- 老师,你好,我们厂处理的是印染污水和炼染污水,水中COD在1000mg/l左右,还含有ss,氨氮,最近二沉池表面总是有一层块状污泥,黄色的,严重影响出水水质,我增加污泥回流,已经一周了,可情况还是不见好转,这种情况我们该怎么办?请老师指教
2008-03-02 08:48:09
你好!不了解具体情况,也不知黄色块状污泥有多大,是散状分布还是基本成层分布?通常来说有二种可能:一是污泥负荷过低造成的;二是沉淀池发生严重的反硝化,反硝化污泥上沟后大多会分散,有的也会成块状。从情况来看前者的可能性较大,应该先确认原因,假如是污泥负荷过低引起,就要增加排泥量,供参考。
标题搜索
我的存档
数据统计
- 访问量: 53729
- 日志数: 121
- 图片数: 3
- 建立时间: 2006-12-10
- 更新时间: 2008-11-02

