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污水处理技术答疑(六十一)

上一篇 / 下一篇  2008-08-31 10:13:07 / 个人分类:技术专题

301.我们厂采用前置厌氧式奥贝尔氧化沟工艺,设计进水2.5m3/d、实际进水量不稳定,在2000-8000m3/d左右浮动,试运行2个月以来进水COD30-90mg/L之间,BOD9-20mg/L左右,SS50-200mg/L左右,NH3-N3-12mg/L之间,TP0.5mg/L左右,我们是在1118投的接种污泥,也加入粪便进行培养,氧化沟混合液MLSS600mg/LSV3%SVI50MLVSS86mg/L。经过短时间闷曝和间歇曝气几天后MLSS1000SV4%SVI变小了,MLVSS350,由于进水没有营养,F/M计算得低于0.01,因此每2天曝34小时的气,出水SS30左右。
       
前段时间设计院要求连续曝气,考虑到负荷太低,我把它调整为1天曝气8次,每次30分钟。一个星期了,每天出水SS50左右。现在外沟污泥减少,MLSS目前为300mg/L,很细,颜色由黄逐渐变淡,而中沟跟内沟MLSS还在900mg/L左右,有絮凝体,颜色比外沟好多了。 今天开始调整为1天曝气12次,每次15分钟,在原来基础上又减少1小时。还不知道效果。
       
由于进水DO4mg/L左右,氧化沟DO5.5mg/L左右控制不了。我感觉纳闷的是:正常外沟污泥应该比较多啊,而我们却是内沟中沟污泥比较多,我采用常量回流一天三次,每次900吨。外沟污泥还上不来,现在我就想再减少外沟的曝机台数,然后用泵将内沟或中沟的污泥引至外沟。我的设想是把污泥大部分引入外沟,适当曝气,中沟或内沟少曝气或不曝气可行不?
      
原先有咨询过您的在氧化沟出水口投加PAM,可问题出现了,我们氧化沟出水与配水井内外沟二沉池液面四点都是平的,领导说施工是把二沉池标高抬高了20公分,就是氧化沟出水与二沉池液面只有10公分的水位差,没有水头压力使这样在配水井水流是相对平稳,估计污泥都可能沉在底下或二沉池中心筒了。所以不能在这边投加PAM了,这下不知道怎么办了?

答:这样的污泥负荷下污泥浓度是很难维持的,设计院要求连续曝气是不妥的,会使现有的一点污泥也自身氧化掉。以我之见,目前的情况下没必要用活性污泥处理,将外、中沟作为通水过道,内沟加入适量配置好的PAM溶液,并曝气(起絮凝混合作用),二沉池作澄清池用就可。

如果一定要用活性污泥,可在中、内沟间歇曝气,外沟作进水过水区,二沉池污泥回流至中沟就可。施工是把二沉池标高抬高了20公分的问题要整改,否则后患无穷。外沟污泥浓度比中、内沟少的原因是污泥不连续回流造成的,因为每次回流900吨污泥后的初期外沟污泥浓度相对高些,随后外沟的浓度会越来越低,至第二次回流污泥前达到最低,因为在不断被进水稀释,而中沟的污泥在下一次回流污泥前只被外沟的混合液稀释,内沟情况也一样,但这是在一定的时间内的情况。如果污泥连续回流就不会这样了。

 

302我们的污水处理工艺是A2/O,最近一段时间二沉池水质较差,能见度低,有很多细碎泥,水中有很多成群的红色小虫子,二沉池漂泥;生化池活性污泥沉降比在35-40%,每天在排泥,污泥可能要发生膨胀,污泥生物相中有红斑颗体虫,还有轮虫,调试方把好氧池溶解氧控制在4mg/L,这样做有什么不妥?

答:根据你所说的可能是污泥负荷过低引起的,污泥已有老化的迹象,现在不是担心污泥膨而是要防止污泥进一步老化而解絮,溶氧太高当然不行,但主要还是要减少生化反应时间或增加排泥量使污泥负荷提高。

                                                                                                                             

303.本单位的淀粉废水处理工艺是UASB+SBRSBR的进水COD500 mg/L左右,氨氮500mg/L,出水却是COD700mg/L,氨氮200mg/L,估计是亚硝酸盐积累造成的。由于前些鼓风机风量不够,溶解氧不足,曝气时间为12小时,排水颜色也不好,沉淀性不好。现在重新增加了两台风机,曝气应该能满足,进水氨氮很难降低,我该如何操作,这里不要求脱氮。有人建议加大曝气量和增加闲置时间,我觉得有道理,但是否要进行反硝化,即进水初期进行搅拌进行反硝化?

答:一般是负荷太高、生化反应时间不够造成的,也要确认一下碱度是否够。现在应该减少或取消闲置时间,尽可能增加生化反应时间,并采用非限止曝气方式(即在进水阶段就可曝气)。亚硝酸盐积累的可能性不大,亚硝酸盐没有特定的条件是很难积累的,进行反硝化更没道理(除非是亚硝酸盐在积累的情况下进行短程反硝化,但基本可以排除这一可能)。我是针对SBR而言的,如果前面的UASB能进一步提高处理效果会更好。

 

304.请教几个UASB问题:
      1.UASB
16,宽园形11,布水,进水以及三相分离器,都达标,只有出水堰,由于基础发生偏移,水平差距2厘米;
      2.
进水COD15000-25000mg/L,是制药厂回收废水,硫酸根离子高;
      3.
采用内循环,出水回流。
      
结论:请清华同方、南京、河北、以及桑德等调试都没有调好,出水8000-10000mg/LMLSS10-14之间,远没有厌氧专家所说的那么好,各操作细节和控制参数,都进行大量细致的考虑,但出水COD就是降不下来,MLSS升不上去,出水SSMLSS增加而上升,接种污泥来自高碑店,我们已运行了7UASB了,还是不行?

答:这样的废水应该采用分级厌氧处理,如废水COD/硫酸根值小于4,就会影响甲烷菌的生长而影响处理效果,如果在U池前增加一级厌氧池,废水在一级厌氧池内完成酸化后,还可还原一部分硫酸盐,以保证后面U池的正常运行,如硫酸盐浓度太高就另当别论了。

 

305原料药生产中的废水处理,废水中含有苯、甲苯、等有剧毒的物质,废水量为800~900/天左右,COD500mg/L左右,氨氮在120mg/L左右、BOD1200mg/L左右,现在用MBR法处理废水,效果还可以,就是系统运行不稳定,停留时间为25天左右,对硝化细菌生长应该没有影响,但不知为什么脱氮不稳定,一般23个月脱氮出现一次异常,正常时氨氮出水为1mg/L多一点,异常时在50mg/L左右,现在3个系统中有两个系统正常,一个异常,现在把正常系统的泥打到异常系统中去,但效果不理想,这样操作对不对?现在一天排泥量为50吨,该池为2500吨!今天出水氨氮竟然比进水还要高!进水98mg/L,出水123mg/L氨氮是从哪里来的?

答:先要确认碱度是否满足,氧是否够,还有一种可能是废水中含氮有机物增高造成,有机氮太高会造成反应时间不够(氨化+硝化总的时间),要从多因素来分析。正常系统的泥打到异常系统中去不一定马上会见效,生化反应需要一个较长过程的。


TAG: 技术 污水处理

引用 删除 123654879   /   2008-09-22 09:57:41
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zhouming的个人空间 引用 删除 uuixhi2   /   2008-09-04 14:07:37
你好!302题最后二字确实写错了,降低应改为提高,谢谢你的提醒。303中我只是针对后面的好氧处理而言,关于好氧氨氮这样高是否对微生物有影响的问题提得很好,有的资料认为氨氮高于100mg/L就会对微生物有抑制作用,实际运行的情况并非如此,但500肯定会有一定的抑制作用,但问题不大的。你说的渐减曝气与我说的限止曝气是二码事,前者是对传统的推流式工艺而言,后者是指SBR的进水过程是否曝气的问题。
起航-----我要飞的更高,飞的更高!!! 引用 删除 campus   /   2008-09-03 10:42:17
305,有苯系物质不会造成BOD5大于CODcr啊,是什么物质导致的呢?如果是碱度的问题,另外两个系统也会异常的啊?我感觉是和曝气量有关还有就是污泥龄的问题。
起航-----我要飞的更高,飞的更高!!! 引用 删除 campus   /   2008-09-03 10:25:21
303的氨氮可以在UASB进行氨氧化作用啊,在厌氧环境中氨氧化需要怎样的控制条件?还有就是好氧池内进水氨氮那么高,会不会对微生物有抑制作用?
起航-----我要飞的更高,飞的更高!!! 引用 删除 campus   /   2008-09-03 10:22:40
304的出水SS随MLSS升高而上升是不是因为布水器的原因 啊?
起航-----我要飞的更高,飞的更高!!! 引用 删除 campus   /   2008-09-03 10:19:14
渐减曝气是从时间上考虑
起航-----我要飞的更高,飞的更高!!! 引用 删除 campus   /   2008-09-03 10:18:10
303的COD为什么会升高?还有就是如果进行渐减曝气会不会进行反硝化也可以去除一部分COD啊?
起航-----我要飞的更高,飞的更高!!! 引用 删除 campus   /   2008-09-03 10:09:51
302最后两个字应该是升高吧!
 

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